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全液压凿岩采石设备的诞生

2020-10-01

荒石开采的一次历史上的突破,采石设备一场技术性革命,逢山开山,遇石劈石、强力凿钻、无坚不摧  

采石设备

全液压凿岩采石设备的诞生  


众所周知,石材是世界资源最为丰富的建材之一,它千万年沉睡于荒山野岭之中,只要开采出来,一经切割、打磨、成型等深加工,便以其斑斓的色彩,坚硬的质地,耐磨而又光亮如镜的特点,为建材行业青睐。石材已被人们广泛应用于各种建筑装饰,目前我国已探明的石材品种就不下300余种,其储存量达250亿立方米以上,目前全国从事石材行业的人员已达200余万人,北起新疆,南到海南,东起山东,西至云南,中部还有湖南、湖北,以及华南的广东、广西等二十多个省都不乏石材的开发。其中山东、广东、福建发展更为迅速,已相继成为我国的石材大省与出口创汇基地,仅十余年,我国已一举成为仅次于意大利的世界第二大石材王国。  


近期调查表明,二十年的改革开放,我国石材深加工已初具规模,其中包括从意大利等发达国家引进先进的开采加工设备。切割、打磨、成型、雕刻等一条龙的流水作业已基本完善,自行研制生产的国产加工设备也实现了机械化生产,使石材的后期加工达到一定的规模和质量,但必需指出目前一个关键的矛盾是前期荒料的开采设备技术还是十分落后,严重供应不足,即使是印度、巴西、土耳其等世界石材储能大国也都是如此。国内调查表明仅有地区少数企业引进了国外风动凿岩机配支架施工,绝大多数还是沿袭二百多年的古老、原始、落后的手工凿岩或作坊式的采挖手段,用风动凿岩机手工直接操作。打炮眼,放膨胀炸药静态炮破。更有甚者是全靠手工凿岩。由于风动凿岩机钻凿炮眼时,空压机供的风压是5kgf/cm2左右,冲击功小。钻凿速度慢。实际凿岩表明钻凿坚硬的花岗岩有时1小时仅钻进炮眼 1米 多,根据近期到广西一些花岗岩开采矿山调研所见,大块石料开采炮爆后,由于钻凿炮眼慢,为降低钻孔成本,提高生产效率,开采小方料时,干脆就打2个孔,用炸药开,造成荒料极度浪费,当地的一些矿主估计石材的成材率只有10%~20%,造成了资源极大浪费。这些石材几千万年、上亿年方可成型,一经开采,永不再生,所在碎石成了废料,更是严重污染环境,查其原因其关键就在于采掘工具与开采工艺落后,想进口先进设备因价格昂贵难以问津。由于工具与工艺落后造成荒料供应不足、环境污染、资源浪费的恶性循环。针对这一落后状况,我公司集中大量的人力、财力、物力、对钻凿岩石的工具进行了深入的研究开发,成功开发出当今较为先进的全液压凿岩采石设备,填补了国内采石工艺设备的空白,经过试验表明,原始的风动凿岩机在2台22匹动的空压机带动下,其钻机的冲击功为 3.5kg ~ 6kg ,由于风泵离风钻的距离远中间还须加空压钻,尽管如此,实际凿岩时,气压低于空压机排气压,冲击功达不到设计值,所以风动凿岩机钻凿普氏7.6度左右的花岗岩时,垂直钻孔每小时仅凿深 1米 ~ 2米 深,效率极为低下,在钻水平炮眼时由于要加气缸推力还须加空压机22匹一台,气压为 4.5kg ~ 6kg ,钻孔速度仅为每小时1米~ 1.5米 ,况且风动凿岩机在打垂直孔时全靠人工操作,当炮孔 6米 至 9米 深孔时,其垂直度靠掉线较准,爆破后表明因炮眼倾斜无法控制其爆破范围,又膨胀炸药装药量理论计算值与实际凿孔爆破差距较大,无法实现理想的爆破效果。此外,风动凿岩机扭矩小,当岩层出现裂纹或有水土层时,少量出现卡钎或断纤现象,这样易造成整块荒材报废。采用液压凿岩原理,冲击活塞应力波传递能量合理,扭矩大,所以破碎岩石效率高,而且对比测定较比风动凿岩时还要节省能耗2/3。  






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